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火电厂给水流量晃动因素分析

发布时间:2023-03-27 20:35:09 浏览数:

程 洋 汪君奇 蒋 威

华能上海石洞口第一电厂运行部

某电厂装有4台国产第一批300 MW亚临界燃煤机组,每台机组配置2台50%锅炉额定容量的汽动给水泵。小机为单缸、冲动、凝汽式、下排汽汽轮机,共七级动叶,一级单列调速级,六级压力级,无回热设备,正常运行时汽源来自四抽,启动时采用邻机备汽,两路汽源压力相近,机组负荷变化时无需进行汽源切换,排汽进入主机凝汽器。小机调速系统采用MEH实时控制,抗燃油系统与主机共用。2021年11月至2022年3月,不到 半年的时间里发生了多次给泵A、B流量晃动从而引起主给水流量晃动情况,给机组安全运行带来了隐患。本文结合实际运行经验及参考文献,发现引起给水流量晃动因素如下:

1.1 一次调频

由于电能无法实现大规模存储,因此电网需时刻保持用电和供电的动态平衡,而电网频率是最直接反映这一平衡状态的重要指标。当频率上升或下降时,各并网机组的一次调频首先完成负荷调整,然后跟随电网AGC指令改变负荷设定值,从而消除频率偏差,保证电网负荷的动态平衡。在额定转速附近,一次调频存在着对频率差和转速差的不灵敏区,称为一次调频死区[1],这是因为在额定值附近,即使电网频率稳定,也无法避免频繁波动情况。为避免一次调频引起调速系统不必要的动作,减少设备磨损,设置了该死区,使频率在死区内波动时一次调频不动作。该电厂一次调频由CCS和DEH共同实现,频率死区为±2 rpm/min,最大负荷变化19 MW,一次调频动作时CCS侧的负荷指令与一次调频负荷指令相叠加,同时一次调频负荷前馈信号在DEH侧叠加在机组流量指令上,使汽轮机高调门快速动作以响应频率的变化[2]。整个过程中,当调门快速变化时势必引起主汽压、给水阻力和给水量变化,此外,CCS侧因负荷指令的改变,给水及燃料量也发生了改变,在CCS及DEH的共同作用下,给水量发生晃动是必然的,但如果负荷变化在规定范围内,且锅炉燃烧稳定,汽机调门动作正常,则无需担心给水不稳,因最终会趋于稳定。作为运行人员,需正确判断给水晃动是由一次调频引起的还是其他因素引起的,以便采取正确措施。如图1机组稳定运行时曲线均处于平稳状态,当电网频率降低时,一次调频动作,负荷指令上升,汽机调门开大,主蒸汽压力降低,给水与压力反方向变化,实际负荷上升,同时锅炉加煤加水强化燃烧,电网频率上升时动作方向与之相反。

图1 电网频率引起的机组动作

1.2 减温水

机组过热器减温水取自高加出口给水母管,再热器减温水取自给泵中间抽头,给水调节取消了给水调门调节给水量的方法,采用改变给泵转速来调节,减少了节流损失。理论上由于过热器与再热器减温水取水点原因,其用量与给水晃动有关,但实际运行中,因减温水均需通过调门控制且对汽温只是微调,不会出现大开大合情况,用量不会在短时间内频繁波动。该电厂的几次流量晃动均未发现减温水与给水晃动的相关关系。如图2所示,2022年2月22日14 h28 min,给泵B发生了流量晃动,晃动前过热器及再热器减温水量较为平稳,即使在给泵B晃动后,减温水量也只是平稳波动,可见因减温水总量及调门的作用,减温水与给水流量晃动无明显关系。

1.3 给泵控制系统不稳

图2 给泵与减温水量关系

图3 小机MEH的转速控制方式

小机MEH有“转速自动”“转给水”“软手操”三种控制方式(见图3)。在“转速自动”时,运行人员可直接输入转速目标值来改变小机转速,也可点击“转速增”“转速减”按钮来改变目标值,一般在小机启动时用得较多。“转给水”控制相当于遥控方式,即小机MEH接收锅炉DCS发出的给泵转速指令,再生成小机调门开度指令进行给水调节。“转速自动”和“转给水”控制方式均为闭环控制,即伺服卡需根据DPU指令输出值A与反馈值P进行比较再输出最终指令,见图4。“软手操”控制为开环控制,即伺服卡内部指令保持不变,通过外部手动点击“阀位增”或“阀位减”来改变小机转速。需注意的是,手动状态下伺服系统仍然监视汽轮机转速等重要保护,一旦保护被触发,输出指令将关闭调门。由上可知,控制系统的正常对给水流量的稳定起到了重要的作用。实际运行中引起控制系统不稳定的是LVDT和伺服阀这两个设备。

1)LVDT

LVDT(直线位移传感器)是油动机行程的位置反馈,是闭环控制的重要组成部分,其工作环境恶劣,对安装要求较高,虽采取双通道配置以解决单通道故障时导致调门全开的安全隐患,但在实际运行中仍多次发生LVDT卡涩变形、支撑架脱落等故障[3]。当发生LVDT卡涩时,位返不再灵敏,DCS指令不断变化以消除偏差,给水流量随之晃动。导致LVDT卡涩的原因主要有安装时同心度不符合要求、高温环境使部件发生变形等。支架脱落则是更为恶化的工况,此时位返固定在一定值,与实际产生偏差,小机转速指令会不断增加或减少(增减方向视位返与指令的差值,正值增加,负值减少),易引发锅炉断水及小机超速保护动作,给机组稳定运行带来重大安全隐患。因此在实际工作中,LVDT支架与油动机采取刚性连接,防止抖动脱落,巡检也将此点作为巡检点,发现异常及时消缺,运行人员第一时间将MEH由自动或遥控模式切为软手操,直接改变阀位开度来调节给水。

2)伺服阀

图4 MEH闭环控制

图5 伺服阀工作原理

如图5所示,伺服阀收到DEH阀位开大指令时,力矩马达带动可动衔铁顺时针偏移,挡板向左移动,左侧喷嘴喷油受阻使阀芯左侧油压升高,阀芯向右移动,同时带动反馈杆向右弯曲,油口A、B接通,高压EH油通过油口A、B进入油动机开大调门,当调门阀位反馈信号与DEH发出的指令信号一致时,力矩马达失电,可动衔铁复位,挡板回中间,左右喷油量相等,阀芯两侧油室压力相等,阀芯在反馈杆应变力作用下,向左移动回到中间位置,同时关闭油口A,调门达到新的平衡点。同理,伺服阀收到DEH阀位关小指令时,力矩马达带动可动衔铁逆时针偏转,挡板向右移动,右侧喷嘴喷油受阻使阀芯右侧油压升高,阀芯向左移动,同时带动反馈杆向左弯曲,油口B、C接通,高压EH油通过油口B、C排油,调门在弹簧力作用下关小,当阀位反馈信号与DEH发出的指令信号一致时,力矩马达失电,可动衔铁复位,挡板回中,左右喷油量相等,阀芯两侧油室压力相等,阀芯在反馈杆应变力的作用下向右移动回位,同时关闭油口C,调门达到新的平衡点[4]。由伺服阀工作原理可知,在一次调频及机组调峰工况下,伺服阀时刻接受DCS指令,不断开大或关小调门以改变给水流量,伺服阀一旦故障,给水流量将变得不稳定。运行中常见的伺服阀故障主要有:EH油油质恶化,杂质附着于阀芯,使阀芯的往复运动受阻;
过滤器堵塞,进出油不畅,使阀反应迟钝,响应降低;
阀芯机械磨损。发生以上情况时需停泵将伺服阀取下交专业厂家进行清洗或更换。

以上是机组正常运行时与给水量波动有关的因素,除减温水外,一次调频、LVDT、伺服阀是比较常见的因素,某电厂从2021年11月至2022年3月发生的几次晃动均与LVDT及伺服阀有关,最终通过调整LVDT连接或更换伺服阀得到解决。而运行人员在发现LVDT故障或怀疑伺服阀卡涩时应第一时间采取措施,将给泵控制切换到软手操进行开环控制,同时暂停变负荷以减少故障泵的调节。

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