老哥学习网 - www.lg9.cn 2024年05月21日 23:03 星期二
当前位置 首页 >公文范文 > 公文大全 >

八钢60Si2MnA,弹簧扁钢的生产实践

发布时间:2023-06-27 16:45:13 浏览数:

冯跃平

(新疆八一钢铁股份有限公司制造管理部)

随着我国经济从高速发展转向高质量发展,国家大力推动工业质量变革、效率变革、动力变革,加快制造强国建设,特殊钢作为工业的粮食,需求量将不断增加, 而且对质量的要求也越来越苛刻。

弹簧钢是制造各类弹簧和弹性元件的主要材料,服役环境恶劣,且需要承受大的交变载荷和应力。

因此,国内铁路、高铁动车、汽车等行业对弹簧钢的综合性能要求十分严格。

抗疲劳破坏是弹簧钢性能的主要指标,而弹簧钢本身的洁净度、组织的均匀性以及脱碳层与其疲劳性能密切相关。

为了提高弹簧钢的质量水平,需要研究冶炼过程夹杂物的来源,钢坯的偏析以及轧制过程控制材料表面的脱碳层厚度,进一步提高弹簧钢的洁净度,从而改善其疲劳性能。

本文以60Si2MnA 弹簧扁钢为例,研究钢中夹杂物的来源及弹簧扁钢表面脱碳层厚度的控制方法。

1.1 弹簧钢的生产流程

生产弹簧扁钢60Si2MnA 的工艺流程为150 吨转炉采用碳、锰、V 强化的成分设计方案,为提高材质淬透性、淬硬性添加一定量的铬。

生产工艺路径为、转炉冶炼、LF 精炼处理、钢坯连铸、型材轧制。

1.2 成分设计及各元素的作用

表1 60Si2MnA 化学成分要求 %

(1)碳是主要主要的强化元素,对淬火回火弹簧钢的强度、硬度以及弹性起着主要作用,太高的碳含量影响钢的韧性,因此设定碳的目标值为0.60%;

(2)钢中的硅含量直接影响钢材的弹性、强度以及回火稳定性,能抑制回火过程中渗碳体形核和长大。

因此硅含量目标值设定为1.75%;

(3)锰可提高钢材的淬透性,但钢中高的锰含量大于1.0%时,可使铸坯的中心偏析级别显著提高,轧后钢材的组织均匀性降低。

因此,设计的钢中锰含量为0.8%~0.9%;

(4)铬可提高钢材的淬透性和淬硬性,但对钢材的强化效果并不显著,铬可阻止硅铬钢球化退火时的石墨化倾向,设计的钢中铬含量为0. 15%~0.25%;

(1)生产过程钢水中硫含量的控制铁水硫含量≤0.045%,碳含量约为4. 3%,磷含量为0. 08%~0.09%。

转炉出钢硫含量不大于0.040%,经LF 精炼还原处理,熔炼成品硫含量不大于0.006%。

(2)生产过程钢水中磷含量的去除及控制,由于磷元素对高碳钢的危害极大,主要表现在该钢碳含量高,再有高的磷含量,在碳、磷的双重影响使连铸坯的中心偏析加重,钢坯的中心偏析引起轧后钢材带状组织加重。

因此,要求转炉出钢磷含量不大于0.015%,成品磷含量不大于0.018%。

(3)生产过程钢水中增碳及控制,由于该钢的磷含量控制要求为不大于0. 015%,考虑到转炉出钢合金等因素造成钢水在LF 还原过程增磷。

因此确定转炉出钢磷含量较低,这样给转炉出钢留碳增加了难度,转炉出钢碳含量0.08%~0.13%,必须在转炉出钢过程中大量增碳,根据吹氩站钢包钢水碳含量再进一步加入增碳剂调整,在增碳过程中钢包底吹氩强搅拌,氩气压力不小于1.5MPa,LF 初炼时钢水碳含量控制在0.51%~0.55%,为LF 精炼过程电极增碳留有空间。

生产过程钢中的碳含量变化趋势见图1。

生产过程钢水氮含量的控制精准,最高值为0.0055%,是连铸开浇炉,LF 终点温度控制在1545~1560℃LF,终点温度的精确控制为连铸恒拉速生产创造了有利条件。

图1 炼钢生产过程中碳含量控制图

(4)钢坯连铸采用10 流150×150(mm)方连铸机生产,连铸过程采用钢包长水口保护连铸,钢包采用定径水口连铸,有效控制了钢水的二次氧化。为控制钢坯皮下针孔,采用合金在高温钢包预烘烤的方式生产。

弹簧钢的熔炼成品成分为:碳含量0.58%~0.61%,硅含量1.73%~1. 78%,锰含量为0.83%~0.87%,磷含量为0.009%~0.015%,硫含量为0.002%~0.006%,铬含量为0.11%~0.15%,氮含量为0. 0041%~0. 0055%。

成分控制在窄范围内。

轧制厚度15 ~18mm、宽度为90 ~120mm 的弹簧扁钢,轧制过程主要控制材料的脱碳层厚度,由于在高温状态下,钢坯表面的碳原子与加热炉的氧反应生成一氧化碳。

采取的措施是减少钢坯在加热炉内的时间,降低钢坯从加热炉内出炉温度和开轧温度,钢坯在加热炉炉内的时间100 ~120min,钢坯均热温度1090~1120℃,开轧温度1035 ~1050℃,轧后弹簧扁钢的上床温度860~930℃。

材料的脱碳层厚度控制在0.92%~1.3%。

钢水纯净度的控制,由于60Si2MnA 钢中的硅含量高,脱氧和进化过程中需要配加大量的硅铁,而硅铁中含有铝,导致钢水中氧与铝反应,生成大量的Al2O3夹杂,导致连铸过程堵塞水口,造成水口结瘤。

因此,为了控制转炉结瘤,转炉采用高拉碳方式组织生产,控制60Si2MnA 钢中的铝含量是解决连铸过程水口结瘤的最有效办法,采用电石复合渣进行预脱氧,铝含量不大于0.3%的低铝硅铁合金化,钢中铝含量不大于0.012%,连铸水口结瘤难题得到解决。

钢中的大颗粒夹杂严重影响材料的韧性和疲劳寿命。

60Si2MnA 钢生产过程中,转炉首先保证充分脱磷的前提下,转炉实现高拉碳出钢,要求出钢碳含量控制在0.20%~0.35%,转炉出钢加入电石进行预脱氧,并使用低铝硅铁降低钢中的铝含量以及铝的脱氧产物,减少Al2O3夹杂的生成量,出钢结束向钢包中加入Al2O3、活性石灰以及少量的铝组成的钢包顶渣改质剂,Al 含量10%~15%,对钢包顶渣脱氧改质,经LF、RH 精炼处理后,连铸进行保护浇铸,连铸过程铝损不大于0.003%。

热轧态弹簧钢板的组织为珠光体+铁素体+少量的索氏体,如图2 所示,钢材非金属夹杂物取样检测见图3,B 类细系不大于1 级,D 细系大于1 级。

图2 钢材组织

图3 钢材夹杂物

通过转炉出钢高拉碳操作,LF 成分、终点温度的精确控制,为连铸的恒拉速生产创造了条件。

通过降低硫、磷等元素含量,恒拉速有效降低了钢坯的中心偏析,偏析最大值控制在1.5 级。

在钢坯堆放缓冷后轧制,为钢坯热装轧制创造了条件,轧后弹簧扁钢的表面、内部质量以及各项性能满足标准及用户使用要求,实现批量生产。

猜你喜欢 弹簧钢扁钢钢坯 弹簧钢60Si2MnA加热工艺对表面脱碳的影响因素分析山东冶金(2022年3期)2022-07-19一种适用于中性点多扁钢入地的变压器直流偏磁电流测量方法湖北电力(2021年5期)2022-01-21弹簧扁钢51CrV4端部开裂原因分析新疆钢铁(2021年1期)2021-10-14球扁钢的矫直角及轴向矫直解析模型燕山大学学报(2021年4期)2021-07-29钢坯库行车作业的辅助驾驶的技术研发与应用重型机械(2020年2期)2020-07-2460Si2Mn弹簧钢连铸方坯生产实践山东冶金(2019年5期)2019-11-16Cr12Mo1V1锻制扁钢的共晶碳化物研究模具制造(2019年3期)2019-06-06高强度弹簧钢的发展现状和趋势分析中国锰业(2017年4期)2017-01-18高性能新型弹簧钢在汽车弹簧上的应用分析山东工业技术(2016年15期)2016-12-012012年9月钢坯分国别(地区)进口情况中国钢铁业(2012年11期)2012-09-21

推荐访问:弹簧 实践 生产

相关文章:

Top