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10kv高压变频器价格 [高压变频器在风机上的应用实践]

发布时间:2019-04-29 06:42:50 浏览数:

  摘要 本文阐述了变频节能技术在电解铝系统排烟风机上的成功应用,介绍变频器控制系统的优点,达到了预期的节能效果。  关键词 风机;变频节能;实践  中图分类号TM921 文献标识码A 文章编号1674-6708(2012)81-0151-02
  0 引言
  近年来,变频节能技术在工业生产和产品加工制造中应用非常广泛,也常见于我们的日常生活中。随着我国经济改革的不断深入,市场竞争日益加剧,节能降耗已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。尤其是高耗能企业必须通过采用新产品、新工艺,对原有生产系统进行优化改进,才能更好地生存,免于被淘汰。本文以作者亲身参与的电解铝生产线节能改造为例,简要介绍高压变频器在烟气净化风机上的应用实践。
  1 厂内风机运行现状
  本人2007年~2010年在汉江丹江口铝业有限责任公司任职,其间某生产线设计有三台排烟风机,通过人为调节挡风板开度控制净化装置总管负压。电机型号为Y450-5-6,额定功率400kW,额定电压6kV,额定电流49A,功率因数0.83。由于设计厂家是按照最大负荷并留有一定裕量来考虑的,通常大于实际需求量。使得在实际应用中,风门当面的实际开度仅为40%~75%,阻力损失较大,造成电量浪费严重。
  2 变频改造的必要性
  通过实施变频技术改造,调节电源频率,控制电机转速,从而使风机输出满足需要的流量,降低风机功耗,节能效果明显;无需使用功率补偿装置就能使功率因数提高到95%以上,满足了电网需求,提高厂变和其他电器设备利用率,节约线损,减少费用;实现了电机软启动,启动电流远远小于额定电流,减小对电网的冲击和电机的机械损伤,延长电机使用寿命。
  3 变频改造方案及节能效果
  针对实际情况,变频装置采用“一拖三”方式,主接线图如图1所示。图中隔离开关K1和K2、K3和K5、K4和K6,分别为三组双向互锁刀闸,即每组刀闸只能合一侧,两侧不能同时合上或拉开。在改造过程中,应对原系统二次侧低压保护跳闸信号做出相应修改,以便于在不同运行方式下出现故障能够准确断开相应断路器。
  在不同工况下,运行方式有以下8种:1)4#风机712断路器经变频设备同时拖动三台风机变频运行(即“一拖三”,调频范围0~40Hz);2)5#风机713断路器经变频设备同时拖动三台风机变频运行(即“一拖三”,调频范围0Hz~40Hz);3)4#风机712断路器(不经过变频设备) 拖动4#风机工频运行;4)5#风机713断路器(不经过变频设备) 拖动5#风机工频运行;5)4#风机712断路器经变频设备同时拖动4#、5#风机变频运行(即“一拖二”,调频范围0 Hz~40Hz);6)4#风机712断路器经变频设备同时拖动4#、6#风机变频运行(即“一拖二”,调频范围0Hz~40Hz);7)5#风机713断路器经变频设备同时拖动5#、6#风机变频运行(即“一拖二”,调频范围0Hz~40Hz);8)5#风机713断路器经变频设备同时拖动5#、4#风机变频运行(即“一拖二”,调频范围0Hz~40Hz);
  变频改造后将原有的风门挡板全开,通过不同的运行方式,在满足正常生产用风的前提下,统计数据如下表。结果表明,变频改造后最大节电率高达54%,效果十分明显。
  图1 变频风机主接线图
  4 结论
  实践证明,排烟风机加装变频器后确实取得了显著地节电效果,大大降低了设备维护、维修费用等生产成本,直接和间接经济效益十分明显,达到了预期目的。
  参考文献
  [1]张燕滨.变频调速应用实践[M].北京:机械工业出版社,2005.

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