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新井基岩施工啥特点_投料井基岩段分级钻孔常见问题及应对措施

发布时间:2019-05-23 06:43:49 浏览数:

  摘要:针对某煤矿投料井基岩分级钻孔施工过程中遇到的钻进困难、进尺缓慢、泥浆反循环系统不正常和掉钻头等问题,提出了相应的技术措施。  关键词:投料井 基岩 钻孔 问题 应对措施
  中图分类号:TD26 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2012)010-004-02
  为挖掘煤碳储量资源,提高资源回收率,某矿确定由地面到矿井井下设计施工一投料井。该矿投料井将固体物料运至井下,对采空区进行充填开采,该投料井工程成为解决地上充填材料运至地下的关键环节。
  1 施工过程
  该投料井根据该工程特点及要求,覆盖层完成 1200mm深度170m进入完整基岩,下放套管进行壁后充填后,分别采用 241mm、 620mm、 900mm牙轮钻头分三级扩孔至设计深度,圆孔后进行耐磨管下放及壁后充填。
  2 地质条件
  钻孔深度范围内所揭露地层如下:
  (1)第四系冲积层:层厚为170m,共分ⅦA、ⅦB、ⅦC、ⅦD四个含水层,其中ⅦD为主要含水层,大部分直接覆盖于基岩面之上。
  (2)基岩段地层:层厚442m,主要为粘土岩、中砂岩、紫灰色中砂岩、灰色含砾粗砂岩、灰色中砂岩、深灰色粉砂岩。
  3 钻孔设备
  (1)千米钻机。投料井钻孔选用SPS2600型钻机。
  其性能参数见表1。钻机在孔口部位要加设承重装置,能保证移离钻机转盘后钻机底盘能通过 1.2m的钻头,保证各级扩孔钻头的顺利连接和下放。
  (2)刀具及导向装置
  超前孔钻进选用 241mm整体三牙轮钻头,导向器的直径与钻头的直径匹配,组合而成。扩孔钻头采用 311mm牙轮巴掌组焊而成,扩孔钻进时,在扩孔钻头前部加设前一级直径的钻头作为超前导向。
  (3)泥浆反循环系统
  钻孔采用一台WF-3/30DG型固定式空压机机。
  4 存在问题及应对措施
  4.1 基岩段钻孔缓慢
  产生原因:
  地层复杂多变,基岩段钻孔范围内变层达43个,主要为砂岩和粘土岩,砂岩地层厚度占84.1%,且多为硬度大硅质胶结石英砂岩,自然条件造成钻进中操作困难,特别是在坚硬岩层中钻进时,进尺缓慢,刀具磨损块,钻进效果不如覆盖层段。
  应对措施:
  利用 241mm前导孔钻进过程记录岩层变化情况,及时修正地质柱状图,在扩孔钻进过程中,及时针对地层实际变化情况选择合理钻进参数,加快钻进速度。
  4.2 钻井设备与钻孔直径不匹配
  产生原因:
  由于投料井钻孔所用设备为张家口钻探机械厂生产的千米钻机,原最大钻孔为 445mm。经过技术改造后,钻孔达到 900mm,造成钻进过程钻机负荷较大,特别是转盘、钻杆和钻具所受扭矩均将达到安全极限,而在基岩扩孔钻进过程中,需要大钻压进行破岩钻进,增加了钻进设备的负荷,进一步增大了出现生产事故的几率,在投料井基岩段钻进过程中掉钻头两次,齿轮轴承损坏数次。
  应对措施:
  (1)对设备关键部位进行更换、改进。钻机原有重要部位的旧齿轮、轴承等更换成高强度配套的新齿轮,在水龙头部位更换新的持力轴承,使钻机整体性能提高,减少了钻机日常维护时间,相应增加了每天的钻进时间。
  (2)调整钻机转速,将原来各档位转速降低一半,在扩孔钻进过程中,破岩压力增大情况下,钻机稳定性得到提高。
  (3)定期保养钻机,备足易损配件,有针对性跟换老化严重的设备零部件,做到及时更换。
  (4)建立强制检修保养制度。在基岩段钻进时,缩减钻机保养周期,并对钻头、导向及各连接部位检查完毕,确保连接焊接部位安全后,经技术员、质检员和技术负责人现场确认可靠后方可下钻,有力的确保了投料井基岩段的安全钻进。
  4.3 钻机钻进不平稳,出现跳钻、憋钻等振动现象
  产生原因:
  (1)在扩孔钻进基岩过程中,由于地层硬,钻进缓慢,部分钻机操作人员人为改变钻进参数,盲目增加钻压,加快钻速及给进速度。
  (2)操作人员技术不熟练,致使井底不平,井孔不圆,钻进中钻杆左右摇摆。
  (3)孔底有异物,如掉落的刀具、铁制品、大卵石等硬物。
  (4)刀具、钻具布置不合理,使钻头不在同一工作面。
  (5)卵石层中,卵石大小、硬度和软硬不同地层变层处,使钻头受力不均。
  应对措施:
  (1)对基岩段钻进参数进行严格控制并建立操作室巡查制度,消除了操作人员的随意操作。
  (2)做好操作人员培训工作。根据已有的地质资料,技术人员对操作手做好地层变化的技术交底工作,及时检查钻机操作人员的钻进压力和放绳速度;建立“认师傅 带徒弟”制度,经验丰富、技术熟练地操作手对新操作手进行指导,提高钻机操作人员整体操作技术水平。
  (3)对孔底进行彻底清洗,钻进仍困难时,提钻检查钻头,查看孔底是否有异物,如确认孔底有异物,采用专用打捞工具进行打捞,直至异物被取出为止。
  (4)严格控制钻头制作尺寸,合理布置刀具。由钻压限制最大布刀数,根据钻头的稳定性和径向重合度要求确定最小布刀数,再按同心圆、等转速、等切削量、对称性等因素综合确定布刀方案,从而增强整个钻具稳定性。
  (5)合理变换钻进参数,找到合适钻进参数,一般为低压慢速钻进为宜。
  4.4 泥浆反循环系统不正常
  产生原因:
  (1)更换钻头重新下钻后,由于泥浆长时间静置后,底部泥浆稠、钻渣沉入孔底,造成钻头直接插入稠泥浆或钻渣中,堵塞钻头底部吸收口。
  (2)循环系统的高压进气管路漏气,达不到反循环系统内正常运转的气压值。
  (3)循环管路或钻头底部的吸收口堵塞。在基岩段扩孔钻进过程中,上一级钻孔的孔眼已被本次扩孔破碎的岩石填满,上一级钻孔孔眼内岩石松散,较大的石块被吸收上去,堵塞循环管路或底部的吸收口,导致泥浆循环不能正常进行,影响钻进效率。
  应对措施:
  (1)调节泥浆参数,保证泥浆性能完好;提钻前充分循环泥浆,孔内含砂率达到准后再提钻,以减少孔底沉渣量;每次下钻时应在距离孔底位置20m左右开始循环泥浆,随泥浆循环缓慢下放钻具,循环到底后正常钻进。
  (2)检查整体反循环系统,尤其检查各活塞连接位置是否完好。如孔内上返气泡,则表明孔内双壁钻杆内漏气;反之多由空压机或水龙头活塞损坏漏气。
  (3)针对循环管路或钻头底部的吸收口堵塞,有以下三种处理方法:1)调整钻头底部吸收口预留口径,在吸收口下部焊钢筋网,同时提高吸收口在钻头上的布设位置,从而防止大块岩石进入吸收口。2)利用前一级钻头对该孔内岩石进行二次破碎,大块岩石破碎后,继续扩孔钻进,不会再发生吸收口堵塞现象。3)本级扩孔钻头底部加上一级钻头作前导钻头,有效破碎空眼内大块岩石,保持了吸收口通畅,保证垂直度同时,加快了钻孔速度。
  5 小结
  (1)前导孔钻进过程中,及时收集钻孔地质资料,对柱状图的进行修正,使扩孔钻进过程中,掌握真实有效的地层及岩石情况,及时调节钻进参数和更换钻具,解决了钻井参数被动选择的局面,大大提高了进尺速度。
  (2)通过上述技术措施,为钻机安全钻进增加了保证,减少了事故的发生率,同时提高了钻进的速度,减少了工程成本。
  (3)一定程度上解决了小直径深井钻机钻进基岩时存在的钻进不平稳、泥浆反循环系统不正常等问题,对今后小直径深井钻孔提供了经验。
  参考文献:
  [1] 袁志坚.煤矿瓦斯大口径抽排井施工技术[J].中国煤层气,2010(03).
  [2] 史亚楠,刘庆礼,张西坤,等.水井钻机的选型与配套[J].探矿工程,2010(37).
  [3] 徐火祥.钻井法在基岩段施工中出现的问题及解决方法[J].煤炭技术,2008(5).

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