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大坝帷幕灌浆施工图_三道湾大坝帷幕灌浆施工及效果分析

发布时间:2019-05-27 07:04:05 浏览数:

  [摘 要] 文章以甘肃省三道湾大坝除险加固工程主坝帷幕灌浆施工为例,阐述了帷幕灌浆施工工艺,提出了灌浆效果评价的方法。  [关键词] 帷幕灌浆 施工工艺 压水试验 灌浆成效
  一、概况
  三道湾大坝位于张掖市的南部,Ⅱ级水利枢纽工程。工程于2001年开工,2003年建成。原设计标准为100年一遇设计,500年一遇校核,正常蓄水位90.0m。经过四年多的运行,坝体出现多处渗水,且集中在右坝头及溢洪道右岸处。主坝地质构造相对简单,主要地层为燕山期花岗岩、蛇纹岩及千煤岩等。燕山期花岗岩一般来说裂隙发育张开而且连通性又较好,透水性较强,故燕山期花岗岩是本次灌浆施工的主体。
  二、施工任务
  本次施工的主要任务是:在坝底桩号为0-183.05~0-120.50及0+137.60~0+205.60范围内的基岩进行帷幕灌浆。
  右坝段:0+137.60~0+205.60布单排孔,孔距2.5m,布51个灌浆孔;左坝段:0-120.50至溢洪道左岸布两排孔,排距1.5m,孔距2.5m,布孔50个;溢洪道:布16个孔,为单排孔,孔距为2.5m;溢洪道右岸至0-183.05共布168个孔,孔距为2.5m,终孔深度原则上以进入弱风化岩5m,如遇微风化岩即止,本次帷幕灌浆共285孔钻孔深度为10195.75m。
  帷幕灌浆在该部位结束14天后施工质量检查孔,孔数为灌浆孔总数的10%左右,通过压水试验检查灌浆效果。
  三、施工设备及灌浆材料
  机械设备选用:Xu-100型钻机14台,SNS型与250/50型灌浆泵4台,6台功率2.2kw供水泵BW-200,水箱2台,卷扬机1台,JW180高速双层灰浆搅拌机3台,17m3柴移式空压机1台,50KW柴油发电机1台,JZC-350型砼搅拌机1台,100t拔管机一台等。
  灌浆材料:采用425号的普通硅酸盐水泥。
  四、施工工艺说明
  1.钻孔
  施工前依据设计图纸放样布孔,钻机就位后,校准孔位及孔号,孔位偏差应不大于10cm,开钻前钻机应垫平并校水平,每排孔分三序施工,采用自上而下灌浆,分序加密的原则。
  钻孔开孔径为Ф110mm,终孔孔径Ф75mm.钻孔必须钻到设计孔深度;若钻进遇软弱夹层或产生塌孔集中漏水,须做好施工记录。在灌浆前用压力水进行孔壁冲洗和岩石裂隙冲洗,其标准是孔口回水澄清5min即可,冲洗压力不大于灌浆压力的80%,岩石裂隙冲洗后,孔内的沉渣厚度不超过20cm。
  2.压水试验
  压水试验工作包括洗孔、水位测量、仪表安装和压力流量观测等步骤。压水试验前应测定地下水位。
  压水试验压力为灌浆压力的80%,压水试验采用单点法,压入流量稳定标准,在稳定的压力下,每5min测读一次压入流量,连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值10%,或最大值与最小值之差小于1L/min时,本阶段试验即可结束,最终值作为计算值。
  3.灌浆施工
  (1)灌浆工艺。灌浆采用“自上而下,分段造孔,孔口封闭,循环灌浆”的灌浆工艺。
  (2)灌浆孔施工程序。开孔钻进至基岩面(孔径Ф110mm)→下孔口管(套管Ф110mm)→分段钻基岩到孔底(Ф75)→校孔深,测水位→洗孔,清孔→灌浆,达到结束标准终止灌浆→封孔。
  (3)灌浆浆液的浓度应由稀到浓,逐级变换浆液水灰比采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等七个比级。开始灌浆水灰比5:1。
  (4)灌浆浆液变换原则。当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或当注入率不变而压力持续升高时,不得改变水灰比,当某一比级浆液的注入量已达到300L以上或灌注时间已达1h,而灌浆压力和注入率均无改变和改变不显著时,应改浓一级,当注入率大于30L/min时,根据具体情况可越级变浓。
  (5)灌浆结束标准,满足以下两个条件可终止灌。a.在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌浆60min。b.若注入率不大于1L/min时,延续灌注时间不少于90min,灌浆全过程中,在设计压力下的灌浆时间不少于120min。
  (6)灌浆孔封孔均采用压力灌浆封孔法
  4.特殊情况及处理措施
  (1)漏浆
  灌浆时出现漏浆的主要原因如下:裂隙发育井相互沟通;受地下水流动的影响,使地上形成一通道并与灌浆孔相通;有较大的溶洞。所造成的危害有以下几种:灌浆压力达不到要求,帷幕线难于形成;浆液孔内裂隙难于灌入,影响灌浆质量;浆谈流失,造成浪费。
  (2)孔与孔之间串浆
  灌浆孔与孔串浆的主要原因如下:岩层裂隙发育并相互串通,或坝上松散,使灌浆孔与邻近孔之间直接或间接相通,造成浆液通路;邻近钻孔一起施工,土层内应力尚未消除,造成孔壁坍塌,使岩土内原状结构被破坏,一经浆液挤压便从邻近钻孔串出;灌浆路堵塞或压力表失灵,判断不准确,造成灌浆压力超大。所造成的危害有以下几种:使灌浆无法继续迸行,停灌后灌不进浆或因待凝后重新扫孔,影响工期;浪费灌浆材料;影响其他串浆孔的钻进及灌浆质量。
  (3)灌浆中断
  灌浆中断的主要原因如下:灌浆管堵塞、破裂或接头崩脱;灌浆设备发生机械故障;仪表失灵;止水塞止不住水而发生孔口返浆;停水、停电或附近爆破时躲避等。所造成的危害有以下几种:灌浆中断后单位吸桨量比中断前明显减小,甚至不吸浆。特别是浆液中水泥颗粒的沉淀和浆液的凝固使灌浆无法继续进行,影响灌浆效果;当中断时间较长时,止水塞被固在孔内,起拔困难,造成事故;由于灌浆不合要求,需重扫孔,延误工。
  (4)灌浆孔斜
  灌浆孔斜的主要原因如下:地质条件不良;技术条件不适宜;操作方法不当等。所造成的危害有以下几种:会加剧孔内的掉块、坍塌,甚至会造成卡钻、埋钻等现(下转第240页)象;增大钻具折断事故发生的机率,而出现断杆后会影响处理孔内事故的复杂性,甚至出现报废孔的现象。   (5)预防措施
  根据以上帷幕灌浆主要出现的技术问题,本文从以下几个角度进行采取不同的处理措施。a.针对漏浆的预防措施。在钻进过程中,如发现大裂隙或溶洞应做好详细记录,灌前投入泥球、细砂等,以此填充和堵塞漏道(洞)。采用低压,浓浆起灌,或采川自流式灌注。b.针对串浆的预防措施。加大孔序之间的施工间距,进行跳打钻孔,待邻近钻孔灌注后1~2d才施工附近的钻孔,并保持孔壁完整。采用多级升压法灌浆,即压力从小到大逐级增加,待第一级压力灌注30m加后如没有发现串浆再升到第二级压力,直至达到设计压力。使用自山而下分段灌浆,使其在上部灌完后待凝24h后再钻进下一段。管路畅通,仪表准确,压力均匀平稳。c.针对灌浆中断的预防措施。选用符合要求的输桨管材,连结牢固,使用前无堵塞,无破损。选用性能较好的灌浆设备,保证在规定的最大灌桨压力下能长时间的连续运转,用后清洗干净。仪表淮确并及时维修。止水要严密,灌前用压水检查,如孔日返水则重新止水。灌浆工程所用水、电宜设专线,并安排专人看管。
  五、灌浆成效分析
  1.工程量
  完成钻孔285孔,总进尺10195.75m,水泥用量250t。
  2.成效
  帷幕灌浆质量检查以检查孔压水试验成果为主,在该部位灌浆孔施工灌浆结束14天后进行压水试验。压水试验采用单点法,帷幕灌浆检查孔应采取岩石芯,计算获得率并加以描述。对灌浆孔的封孔质量进行抽样检查,压水试段长度控制不大于10.0m。压水试验结果表明:29孔的透水率均小于3Lu,范围值为0.29~2.70Lu,平均值1.40Lu,说明灌区岩石透水率已满足防渗标准和设计要求(透水率不大于3Lu)。
  六、结语
  在施工过程中,严格执行帷幕灌浆施工技术规范和“三检制度”,确保了帷幕灌浆施工的成效。经过两年多的运行观察,大坝在高水位无渗漏现象,实践证明帷幕灌浆是成功、有效的,从而大大提高了水库运行安全性。
  参考文献
  [1] 雷振云.深孔帷幕灌浆孔斜原因与处理措施[J].中国新技术新产品,2009(12)
  [2] 江勇,闫新.帷幕灌浆防渗技术在坝基处理中的应用[J].湖南水利水电,2008(3)
  [3] 王军兴.横泉水库坝基处理帷幕灌浆施工[J].山西水利科技.2009(2)
  [4] 王维维,李凤仪.导水帷幕灌浆技术的应用[J].中国矿业.2009(3)

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