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[提高#9机高加疏水调整门自动投入率] 提高英语

发布时间:2019-01-28 06:20:13 浏览数:

  摘要:分析了包头第一热电厂#9机高加疏水调整门不能投自动的原因,论述了解决的方法和具体的改造过程,以及改造后带来的效益。   关键词:高加疏水调整门自动投入率改造效益
  1 #9机高加疏水系统图
  检修规程、技术监督要求:高加疏水调整门自动投入率应为100%,而实际设备现状是高加疏水调整门自动投入率为0。
  寻找主要问题:
  ①2009年7月至2009年12月#9机组高加疏水调整门不能投自动的故障分析表:
  ②根据调查结果绘制频次表(见下表)
  结论:阀门不能调整占总数比例的97.2%,是造成 #9机组高加疏水自动投入率为0的主要原因。
  2 #9机高加疏水调整门不能投自动的影响
  2.1 高加疏水调整门无法正常调整时,会影响机组的安全和经济运行。运行人员必须手动开启高加疏水旁路门来调整高加水位,加重运行人员的工作量。
  2.2 调整不及时,疏水会突然大量流入除氧器导致除氧器压力急剧升高甚至超压。
  3 分析原因
  通过高加疏水量计算与调整阀通流面积对比,在计算该阀阀笼窗口面积时发现,高加排出疏水量(59.67t/h)与通流面积1800mm2相对应,而该阀通流面积2400mm2明显偏大;原阀笼窗口是T型窗口,属于快开型,不能对高加水位进行微调,导致高加水位不定。①调整门通流面积不符合要求。②调整门阀笼窗口结构不合理。
  4 对#9机高加疏水调整门进行改造
  ①原套筒窗口流量特性为快开型,新套筒窗口流量特性为直线型原套筒窗口通流面积:S=60×20+1/2(60+20)×20+20×20=2400mm2;新套筒窗口通流面积:S=60×20+1/2×60×20=1800mm2。将调整门通流面积由2400mm2改为通流面积1800mm2。②将阀笼窗口由梯形改为三角形。
  在阀门刚开启时,由于阀笼窗口结构的差异,流通面积完全不同,原T型窗口是快开型,改进后的三角形窗口是直线型,实现了该阀的微调功能;两种阀笼,随着阀芯开启高度的逐渐增大,流量差距慢慢地在减少,也就是说新阀笼不仅能满足该阀门的主要微调功能,也能满足在需要大流量通过时的稳定性能。
  改进后实际开度变化明显,调整门灵敏度显著提高,调整门自动投入率达到100%。
  5 效益
  经济效益:此次改造费用1.8万元。使用高加疏水旁路门手动调整造成给水温度降低2℃―3℃。根据计算表明,给水温度每提高1℃,全厂发电煤耗率降低0.16克/千瓦时,而每年节约煤595吨,每年可节约人民币10.7万元以上(按北方供煤价180元/吨计算),而提高3℃,就是30多万元。
  安全效益:目标实现后,提高了高压加热器及除氧器的安全性、稳定性。
  间接效益:降低了运行人员的工作强度,避免了值班人员当班6次跑到除氧器(该阀处于17米平台上)手动调整水位的问题。
  参考文献:
  [1]《火力发电厂汽水管道设计技术规定》.
  [2]《电站调节阀技术条件》.
  [3]《管道公称直径与流量关系表》.

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