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安全风险等级四级划分 [初冷器横管快速检修工艺过程和安全风险对策实施]

发布时间:2019-06-05 07:05:56 浏览数:

  摘要:煤焦化工横管式初冷塔,在检修当中,采用冷轧式流体?57×3.5/4500无缝钢管材料,利用胀接法工艺,并配有简易脚手架,移动穿管平台。在保证正常生产的情况下,实现初冷塔横管快速检修。为节省时间,保证工程进度与质量,很好的完成此次大修设备维护及安全生产的要求。
  关键词:胀接法工艺 钢结构平台 穿管移动平台 快速检修措施及安全对策评估
  煤焦化产业中,初冷器是焦化主体设备之一,其工作状况好坏直接影响煤气后续净化效果、设备寿命、化产品产率。我公司三台横管式初冷器于2008年8月投用,在2011年10月生产过程中发现其初冷器阻力剧增,冷凝液排量变多,煤气出口温度增高(附表),并且初冷器出口冷却水温度变高(附表)。为此,针对以上情况我组织人员到现场诊断分析,最后确认初冷器管程与壳程介质互窜。当时受生产负荷、系统阻力、安全风险等因素牵制,要实现既保障生产负荷不减又能安全快速检修之任务,我制定出如下检修工艺和风险对策。
  1、上段初冷器快速检修工艺
  1.1 检修前准备(表1、2)
  1.2 快速检修工艺步骤
  1.3 工程实施步骤
  1.3.1 拆管箱盖
  自上而下逐层打开管箱盖和人孔盖,放置在工作平台上,并用铁丝将其牢固捆绑在脚手架上,防止滑落,或者用卷扬机放置在地面上,取下的螺栓螺母用油浸泡清洗后,放置于工具箱内。
  1.3.2 拆除换热管
  横管拆卸时,用气割切断,胀口管位管板内侧留余量长度200-300mm,以便轻轻敲出。内部横管气割,割为三段,并在塔侧每隔3m开孔,以方便内部横管拆卸取出下运。抽出管头时,不得碰撞或划伤管孔内壁,留量部位温度不宜过高,以免将管板退火。拆除时用钢板或石棉板拖住下部,防止焊渣和管头掉进初冷器内。最后,将拆下的换热管横管从开孔处取出后,设特制架构下运至地面,整齐堆放。
  1.3.4 管道胀接
  胀管时将胀管器的圆柱部分塞入管孔内,利用外部作用力旋转心轴,通过滚子沿心轴轴向旋转,使心轴挤入管内面并强迫管子扩大,达到一定的胀紧度,使管子紧紧的胀接于管板孔上。胀管操作可分为前进式和后退式两种,前进式是将构架插入管内,旋转心轴,前进扩大,达到所定的紧固程度后反转,由管中拔出完成胀管过程。
  1.3.5 气密性打压试验
  胀管过程结束后,应进行气密性和水压试验,壳程以0.03MPaG保压2小时,在胀接接头换热管与管板连接处涂肥皂水进行泄漏检查,无泄漏为合格。管程以0.6MPaG进行水压试验,无泄漏为合格。
  1.3.6 安装端盖
  对管箱盖安装时,根据管箱尺寸规格制作耐腐蚀天然橡胶垫片,制作出的橡胶垫片不得有裂纹、凹坑,对合缓慢,压平垫片,上下左右基准点带紧螺栓螺母,检查垫片是否对正,对角交叉紧固螺栓螺母。
  1.3.7 拆除盲板
  拆除阀门盲板时,检查阀门前面的煤气和冷凝液含量,配备必要的消防安全设施,防止中毒和引燃。盲板取出后,更换垫片,紧固螺栓螺母,检测无煤气和冷凝液泄漏。
  1.3.8 水压试验
  初冷塔换热管系统充满水,排尽空气,关闭放空阀。检查无漏水现象时,缓慢升压,当升到0.1-0.2MPa,进行检查。当水压上升到额定压力时,暂停升压,检查各个部位是否漏水或变形;继续升到试验压力,并保持20min,期间压力下降不应超过0.05MPa;然后回降到额定压力进行检查,检查期间压力保持不变;水压试验时受压元件金属壁上无水珠和水雾,胀口无滴水珠。
  2、安全风险对策
  (1)风险因素:主要包括煤气泄漏、煤气残余、附着焦油、高空作业等因素。
  (2)安全对策:1)煤气泄漏:煤气管道阀门及接口采用盲板堵塞,天然橡胶板密封,并用螺栓件紧固;动火作业前应先申请办理动火作业证,经动火试验后,方可进入人员进行动火。2)煤气残余:器体内残余煤气采用蒸汽吹扫,并设有水管,长流水进行喷洒,保证内部结垢物及器内在全湿状态下动火,并打开放散。3)附着焦油:初冷塔换热管长期使用,表面易黏附焦油。需采用热氨水喷洒洗涤。4)高空作业:进入现场高空作业,操作人员劳动保护用品要穿戴齐全,系好安全带。
  3、效果评价
  (1)施工现场控制符合安全作业区域;(2)现场施工人员达到安全作业要求;(3)初冷器横管穿管工艺工程满足安全生产管理标准;(4)项目工程施工流程符合企业管理制度要求;(5)项目工程质量达到工程施工合格标准。
  由于采用初冷塔快速检修工艺,本次施工快速、简捷、安全,保障连续生产不受影响。投用后运行正常。

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